随着我国电力系统的高速发展及城网农网改造,广大电力部门及用户迫切需要一种高性能的户外柱上断路器-ZW32-12真空断路器,目前仍在使用的柱上多油断路器,其开断性能差,易发生火灾及爆炸危险;80年代末国内一些厂家研制了柱上油浸式真空断路器,虽然性能提高了性能但仍未摆脱依靠绝缘油工作的状况,仍不能满足现阶段我国电器设备无油化的要求,在90年代初,研制成功ZW6-12/630-16(20)型柱上真空断路器,这是一种无油化,绝缘性能好又能满足户外使用要求,开断能力高且造型较美观的户外真空断路器,用来替代柱上多油及柱上油浸式真空断路器。
该型断路器采用三相共箱的金属外壳或不锈钢外壳,内部采用单相固体复合绝缘结构,既作外绝缘又作受力及支撑作用,真空灭弧室采用外包硅胶套或大爬距陶瓷外壳灭弧室,用于分合闸传动的拉杆,采用大伞群硅胶绝缘,有效地解决了户外真空断路器地外绝缘凝露及抗污秽问题。任何一个产品都有逐步完善的过程,该断路器设计初期存在一些影响产品质量的问题,需要工厂在制造过程中逐步加以改进及最终完善,才能使之成为符合社会需求的产品。因此,此产品存在的一些不足及如何改进,是厂家需要认真考虑问题,另外在产品的使用过程中也有一些尚需阐述的问题供大家探讨。
问题探讨
ZW32-12真空断路器外壳采用一定厚度的钢板制造,强度虽硬,但是使用一定年限后,由于金属外壳风吹雨打日晒,锈迹班驳,重新涂装在杆上操作起来困难,不宜维护,因此用户强烈要求将其外壳改变不锈钢外壳,那样外观漂亮且不用检修,因此厂家采用了不锈钢外壳,但是又面临了新的问题,即:不锈钢板机械强度比金属钢板差,而传动主轴的轴承座是固定在钢板上的,如果钢板的强度不够,合闸时主轴受力(保持真空灭弧室的接触压力),相应的轴承座也受力,其结果是使强度不够的不锈钢板产生挠动,挠动的结果是真空断路器的参数发生变化,且性能变得不稳定,因为挠动的变化随着分合闸次数的增多而加大,从而使断路器参数变化加大,最终导致产品不合格。
要解决不锈钢强度不够而形成的挠动问题,就必须对不锈钢板进行加固,加固的方法是加支持筋,使之与不锈钢合二为一,由于外壳形成箱体有一定长度,为了增加效果,在箱体的中部加支撑绝缘杆,最终效果令人满意。